原標(biāo)題:干著高級工程師活兒的“金牌工人”
每當(dāng)他站在運轉(zhuǎn)的生產(chǎn)線前,緊緊盯著某一個部位出神時,工友們就知道他們的值班長又在“琢磨事兒”了。而幾乎每次經(jīng)他“琢磨”的事兒,都會給生產(chǎn)線帶來一次不小的技術(shù)革新,進(jìn)而為車間、為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。從公司領(lǐng)導(dǎo)到車間工友,大家都說他是個干著高級工程師活兒的工人。
他就是黨的十九大代表、華晨中華汽車公司車身車間值班長,人稱“金牌工人”的池貴義,一個剛剛36歲的年輕人。
1999年,18歲的池貴義懷揣夢想走進(jìn)了豐田金杯技術(shù)學(xué)校。兩年后,他成為華晨中華汽車公司車身車間的一名技術(shù)工人。他邊學(xué)邊琢磨,經(jīng)常跟師傅們探討他琢磨的事兒,解決一些疑難問題,這讓師傅們都對他刮目相看。德國師傅皮特更是對他喜愛有加,要調(diào)他到合資公司華晨寶馬工作,但他婉拒了。
勤學(xué)苦練3年,池貴義憑借樸實、勤奮和愛“琢磨事兒”當(dāng)上了生產(chǎn)班長。2009年,他光榮地加入了中國共產(chǎn)黨。這讓他有了一種使命感和責(zé)任感,并再次婉拒寶馬高薪要職的邀約。
2012年,池貴義被提升為值班長。當(dāng)時,正是“中華H230”車型生產(chǎn)初期,生產(chǎn)線上有很多瓶頸點,影響了車間的生產(chǎn)效率。其中,調(diào)整線出車工位的節(jié)拍問題尤為突出。池貴義就站在該工位前,連續(xù)對該工位的感應(yīng)器位置、滾床速度、各車位間的相對位置進(jìn)行了幾天的觀察,又反復(fù)琢磨了一周,提出了解決方案。通過多次的改進(jìn)和調(diào)試,終于將調(diào)整線出車工位的生產(chǎn)節(jié)拍由原來的300秒/臺,提升到了160秒/臺,提升率達(dá)47%。
2015年3月,中華V3正式投產(chǎn)。初始階段,由于是新設(shè)備、新工藝,調(diào)試匹配的時間緊,車間的生產(chǎn)一直無法滿足正常要求。池貴義認(rèn)真觀察、仔細(xì)琢磨,竟找出大大小小50多個問題。此后,他組織相關(guān)部門集體攻關(guān),對生產(chǎn)線上所有設(shè)計不合理的工位進(jìn)行整改,使全車間的產(chǎn)能大幅提升。
今年2月,池貴義調(diào)到中華M8車身車間。150個由德國庫卡公司和沈陽新松公司制造的機(jī)器人,使這個車間的生產(chǎn)線完全智能化。但是,池貴義僅僅參加了兩次試運行就發(fā)現(xiàn)了一個問題――這條最先進(jìn)的智能化生產(chǎn)線運行時,每到一個工位就停頓一下,等待裝配。池貴義認(rèn)為,生產(chǎn)線完全可以在運行中完成裝配。于是,他找到德國工程師要求改進(jìn)。這位德國工程師有些驚愕:“這是高級工程師干的活兒……”池貴義憨厚地一笑:“這也是我干的活兒!保ㄓ浾/劉 佳)